BOF—RH—CSP 联工艺优化
为了打通BOF—RH—CSP连铸单联工艺,通过对各工序的操作、生产组织、外围条件运用新技术、新工艺进行了优化。
1 铁水预处理工序优化
a.采用扩容铁包。针对铁水包装人量偏小的问题,通过扩大铁包容量,使最大装入量达到了106吨,解决了RH净空高,处理困难的影响。
b.优化喷吹工艺,缩短处理周期。提高喷吹速度,喷吹速度由原来的4.36kg/min提高到6.22kg/min,镁利用率由原来的25%提高到40%,冶炼周期由原来的38.27min/炉缩短到32min/炉。
C.优化扒渣工艺,严格控制脱硫站的出站[s]含量。采用双扒渣工艺将铁渣扒净,保证处理后铁水硫≤0.004%。
2 转炉工序优化
a.入炉采用洁净废钢、造渣采用高质量石灰和轻烧镁球,解决了钢水过多回硫。转炉的出钢硫基本上控制在了0.010%以下,满足了CSP连铸的特性。
c).利用动态炼钢控制转炉终点。根据转炉炉气
分析仪对炉气的
分析,确定造渣材料的加入量和吹氧量,提高钢水终点控制命中率。[c]含量控制在0.03%一0.05%的命中率由原来的78%提高到87%;[P]含量控制命中率由原来的75%提高到95%;一倒命中率由原来的80%提高到90%;倒炉温度命中率由原来的60%提高到80%。冶炼周期缩短2min。
3 RH工序优化
为了RH精炼炉正常处理,减少处理过程中的吹氧量,确保钢水质量和连铸正常浇注,对来钢条件、RH操作模式进行优化。
优化来钢温度和氧含量。的可浇性。
b.优化RH处理模式:对RH钢样和渣样
分析,确定了最优的RH处理模式。改变侧吹氩气流量,分前期、中期、后期三步控制,将RH处理周期控制在3O一35rain/炉,钢水在真空室内得到充分循环,处理后期对钢水进行特殊处理,提高钢水可浇性。
c.优化RH精炼炉的外围条件。对电厂的蒸汽管网改造,使RH精炼炉的蒸汽压力稳定在工艺要求范围内;加强插人管的原材料管理和维护,提高使用寿命。加强喷补,插入管的寿命由原来平均25次提高到60次,最高达到93次。